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某電廠汽包水位保護(hù)拒動故障處理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

2019/4/16 0:13:53 人評論 次瀏覽 分類:調(diào)試維修  文章地址:http://m.prosperiteweb.com/tech/2445.html

某電廠2#爐汽包水位DCS顯示與電接點(diǎn)水位計(jì)顯示偏差大,致使汽包水位保護(hù)拒動。昌暉儀對汽包水位保護(hù)拒動事件的故障原因進(jìn)行分析,對故障處理方法進(jìn)行總結(jié),供電廠熱工人員參考借鑒。

故障現(xiàn)象描述

2019年4月12日21:30左右,某電廠2#爐汽包水位DCS顯示與電接點(diǎn)水位指示偏差大,聯(lián)系熱工人員到現(xiàn)場檢查,此時(shí)機(jī)組負(fù)荷300MW,汽包水位DCS顯示-50mm,就地水位計(jì)(未沖洗) 顯示與DCS指示接近,電接點(diǎn)水位-330mm。21:43:54電接點(diǎn)水位低-350mm,DCS仍在-50mm,爐循泵差壓低至110kPa,RB動作,至21:52:18 RB過程結(jié)束,機(jī)組負(fù)荷降至180MW,之后機(jī)組負(fù)荷繼續(xù)降低,主汽溫度迅速升高,21:56過熱器出口汽溫達(dá)606℃,運(yùn)行人員手動MFT停機(jī)。

故障原因分析及判斷思路

1、DCS汽包水位差壓變送器顯示汽包水位值和就地水位計(jì)顯示不準(zhǔn),導(dǎo)致運(yùn)行人員在整個(gè)事件過程中無法正確判斷水位實(shí)際值,是本次事件發(fā)生的主要原因。因氣溫逐漸下降,為防止取樣管受凍,從上一年11月28日起開始投入蒸汽伴熱系統(tǒng)(壓力:0.79MPa,溫度300℃左右),由于高溫伴熱管道敷設(shè)不當(dāng),使得測量水位比實(shí)際偏高,汽包電接點(diǎn)顯示水位與DCS水位顯示相差較大。加之汽包水位測量差壓變送器取樣管三通負(fù)壓側(cè)泄漏,使水位測量再次偏高,CCS為了維持正常水位,把本來實(shí)際水位偏低的水位再次下調(diào),形成惡性循環(huán),導(dǎo)致汽包水位不斷下降。

2、從DCS系統(tǒng)歷史記錄曲線來分析,當(dāng)時(shí)汽包水位并不是“三取中”,而是“三取高”,而汽包水位差壓變送器B反映的水位值卻是有問題的,比其它兩個(gè)汽包水位變送器反映的水位值要高約250mm以上,這直接導(dǎo)致了CCS汽包水位的不正確調(diào)節(jié),使實(shí)際水位比正常值偏低過多。


3、在事件過程中,三臺爐循泵進(jìn)出口差壓都低于60kPa時(shí),A泵未及時(shí)發(fā)出“爐水循環(huán)不暢” 信號(停機(jī)6分鐘左右該信號才發(fā)出, 同樣是因?yàn)榘闊岵划?dāng)造成), 導(dǎo)致機(jī)組未發(fā)MFT。


4、運(yùn)行人員監(jiān)盤質(zhì)量及事故判斷能力不高,是本次事件發(fā)生的后續(xù)原因。運(yùn)行人員在發(fā)現(xiàn)汽包電接點(diǎn)顯示很低的情況下, 對給水系統(tǒng)一些相關(guān)參數(shù)監(jiān)視不夠,未能根據(jù)相關(guān)參數(shù)的變化,做出正確分析判斷和迅速正確處理。對給水流量和蒸汽流量變化監(jiān)視不夠,造成主汽溫度異常升高,無法控制。

故障有效處理辦法
1、儀表加強(qiáng)巡檢,發(fā)現(xiàn)泄漏及時(shí)處理.
2、更改伴熱線,使伴熱線到正負(fù)導(dǎo)壓管的距離一致。
3、修改汽包水位差壓變送器測量信號為三取中。