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電動浮筒液位計維修實例分析

2024/11/7 3:40:42 人評論 次瀏覽 分類:調試維修  文章地址:http://m.prosperiteweb.com/tech/649.html

電動浮筒液位計是基于浮力原理工作的,當液位在零位時,扭力管受到浮筒重量產(chǎn)生扭力矩(這時扭力最大)、扭力管轉角處于“零”度;當液位逐漸上升時,浮筒在液體浮力的作用下,也隨著上升,扭力管產(chǎn)生的扭力矩逐漸減小。浮筒的浮力通過浮筒桿和扭矩管被傳遞到傳感器的工作桿,然后作用在傳感器元件的自由端。四個薄膜金屬應變測量元件被噴濺到傳感器元件上,隨拉或壓力改變阻值。這四個薄膜金屬應變測量元件連接成由放大器供電的惠斯通電橋,和有效重量成正比的對角橋路電壓被作為輸入信號反饋到電子放大器。通過電子放大器該電壓被轉換為4-20mA二線制輸出信號,此信號正比于被測量液位。

電動浮筒液位計

 
電動浮筒液位計安裝、維護
1、檢查浮筒變送器外觀有無損壞、變形,各部件是否靈活好用。
2、儀表銘牌各參數(shù)、校驗單等要齊全準確,符合工藝設備的壓力、溫度、材質、密封等要求。
3、儀表安裝時必須牢固可靠、橫平豎直,必須保證測量室垂直,浮筒外壁不得與浮筒室內壁相碰,筒室傾斜<5°,并盡量安裝在便于觀察、維護和檢修的地方。
4、浮筒外部水平中線要與液(界)位變化范圍中點一致。
5、施工中不得使浮筒受到拉力、推力和激烈的沖擊,否則可能使傳感器因過載而損壞。
6、儀表安裝完畢后,所有連接管路及各密封點應無滲漏現(xiàn)象,接線要正確,通電檢查儀表零位(若是界位計應充滿輕介質),如不是4mA,應進行零位調整。
7、在被測介質黏度大或寒冷易凍的使用場合,要加裝保溫拌熱系統(tǒng)。

電動浮筒液位計常見故障與處理

電動浮筒液位計常見故障與處理

電動浮筒液位計故障實例分析
1、電動浮筒液位計指示偏大
①造氣夾套鍋爐液位工藝反映總是指示最大,無法調節(jié),全關調節(jié)閥,液面還下不來,玻璃液位計指示為零
故障檢查、分析:分析原因有如下可能:
a、從浮筒變送器結構和工作原理分析,浮筒脫落時使輸入過載,遠遠超過浮筒全部浸入被測介質所產(chǎn)生的浮力,此時差動變壓器的平衡電壓產(chǎn)生變化,變送器的輸出電流在20mA以上(30mA左右)。
b、浮筒本身變送部分發(fā)生故障,致使無法正常工作。
故障處理:拆開浮筒變送器頂部法蘭,浮筒掛鉤果然脫離變送器的主杠桿,將掛鉤重新處理,掛上浮筒,再用介質調校浮筒變送器,浮筒變送器的零點和量程均符合要求。裝好浮筒變送器頂部法蘭,先緩緩打開氣相截止閥,再緩慢打開液相截止閥,浮筒投入運行。加減液面,與玻璃液面計一致,指示正常,投入自動。

②造氣沸熱鍋爐液位自動調節(jié)系統(tǒng),操作人員反映,該液位調節(jié)系統(tǒng)指示偏低,依據(jù)是玻璃液位計指示50%,指示調節(jié)器指示30%,用萬用表檢查發(fā)現(xiàn)其信號與調節(jié)器指示相對應。但進行處理后指示最大
故障檢查、分析:判斷電動浮筒變送器有堵塞現(xiàn)象或黏附物卡住浮筒,造成液位指示偏低
故障處理:把調節(jié)器打至手動狀態(tài),保持閥位有一定的開度,確保生產(chǎn),便去現(xiàn)場對電動浮筒變送器進行沖洗排污處理,確認無堵塞現(xiàn)象后關閉排污閥,打開氣相和液相截止閥,電動浮筒變送器投運,這時變送器的輸出表頭指示滿液位100%以上,從處理過程來看,有可能造成浮筒脫落,致使指示最大。造成浮筒脫落的主要原因是沖洗排污不當。因該浮筒的掛鉤是一個長方形結構,中間的開孔是長條形狀,開孔上面小下面大,當浮筒室卸壓排凈介質后,再突然開啟液相閥門,介質在浮筒室內有一一向上的沖力,很容易造成浮筒脫落。拆開浮筒變送器頂部法蘭,浮筒掛鉤果然脫離變送器的主杠桿,將掛鉤重新處理,掛上浮筒,再用介質調校浮筒變送器,浮筒變送器的零點和量程均符合要求。裝好浮筒變送器頂部法蘭,先緩緩打開氣相截止閥,再緩慢打開液相截止閥,浮筒投人運行。加減液面,與玻璃液面計一致,指示正常,投人自動。

③某塔液位檢測采用浮筒液位計,在同一位置安裝玻璃板液位計。當浮筒液位計指示60%時,而玻璃板液位計已指示滿刻度
故障檢查、分析:采用浮筒液位計測量塔器的液位是比較常用的一種檢測方法,在安裝浮筒液位計的同時也常常安裝玻璃板液位計,以便工藝操作人員在生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢時能比較直觀地觀察塔的液位。這種安裝方法往往出現(xiàn)兩個儀表指示不一致的現(xiàn)象。
出現(xiàn)這類故障工藝操作員往往會認為是浮筒液位計不準,儀表維修人員一般也會首先檢查浮筒液位計。關閉浮筒液位計取壓閥,打開排放閥檢查零位,然后在外浮筒內加液,檢查指示是否相應變化,對應刻度值,如不正確,加以調校。
具體到此故障現(xiàn)象,檢查浮筒液位計無故障。檢查玻璃板液位計也沒有堵。然后進行查漏試驗,發(fā)現(xiàn)玻璃板液位計頂部的壓力計接頭處漏。由于微量泄漏,造成玻璃板壓力計氣相壓力偏低,液位相對就上升,從而造成了玻璃板液位計假指示。
還有一種情況,由于玻璃板液位計取壓閥堵塞,當液位下降時,浮筒液位計指示隨之下降,而玻璃板液位計由于取壓閥堵塞,儀表內液位不變,從而造成兩表示值不一致。
故障處理:將氣相壓力表接頭擰緊,使之不漏,玻璃板液位計指示恢復正常,兩表指示一致。

2、電動浮筒液位計指示偏低
測量液氨槽液位的浮筒液位計,液位測量變送器指示僅40%,可是玻璃液位計指示已滿
故障檢查、分析:檢查浮筒液位計變送器各部件未見異常,排污檢查氣相、液相,均有氣氨、液氨排出。打開浮筒,檢查扭力臂和浮筒也未見異常,后來取出浮子(空心)才發(fā)現(xiàn),浮子被腐蝕,有一個砂眼,漏進了液氨。
故障處理:將浮子焊好裝回,校好,開表,液位恢復正常。

3、電動浮筒液位計指示不變化
①浮筒液面計LT801指示沒有變化
故障檢查、分析:浮筒下部一次活門可能被污垢堵死,造成儀表指示沒有變化。將上下一次活門關嚴,將物料排凈,打開下部一次活門沒有物料排出,證明一次活門堵死。
故障分析:聯(lián)系工藝人員疏通一次活門后,儀表指示恢復正常。

②銅洗塔液位報警了,但浮筒液位變送器測量指示保持在75%不變化
故障檢查、分析:檢查變送器部件未見異常,排污檢查,氣相、液相均能排出氣體、液體。打開浮筒檢查,發(fā)現(xiàn)扭力臂處已被銅氨液結晶卡死,致使轉換部件不能獲得隨液位變化的轉矩變化,測量信號無變化,不能反映液位真實值。
故障處理:清洗凈結晶裝回,重新開表,系統(tǒng)恢復正常運行。

4、電動浮筒液位計指示不準
①換熱器外浮筒液位計指示總是不線性
故障檢查、分析:分析原因有液位調節(jié)閥開關是否線性、換熱器本身有故障、儀表本身故障三種情況,經(jīng)檢查工藝與設備人員排除了前兩種可能。然后檢查儀表供電、浮筒浮子有無漏點、儀表接線及內部對儀表進行調校。經(jīng)查儀表供電無問題,儀表內部有水痕,在對儀表進行校驗時發(fā)現(xiàn)儀表電流輸出緩慢,不能馬上隨砝碼的變化而變化,所以儀表會出現(xiàn)指示不線性的問題。
故障處理:更換儀表現(xiàn)象消失。

②某石化裝置用浮筒式液位計測量液位,但液位指示總有漂移、滯后現(xiàn)象。從現(xiàn)場玻璃板液位計的示值查對浮筒液位計的示值,兩表均不相符
故障檢查、分析:經(jīng)儀表維修人員現(xiàn)場檢查浮筒液位計無故障。當打開閥門浮筒上端蓋,看到浮子未吊好,結果浮子與筒壁相摩擦,因此摩擦力抵消了部分液面的浮力,致使液位示值不準。
故障處理:將浮子吊好,示值正常。

③某液面控制系統(tǒng)采用浮筒測量容器液位,出現(xiàn)液位波動
故障檢查、分析:該系統(tǒng)在運行過程中,由于油污進入浮筒中,低溫結為油泥,致使浮子動作不靈活,液位變化滯后,不能使調節(jié)器及時調節(jié)控制,反而產(chǎn)生誤調節(jié),致使液位波動。
故障處理:排污之后,波動現(xiàn)象消失。

④浮筒液面計指示不準,有時突然恢復正常
故障檢查、分析:對二次儀表進行了測量、校對,沒有發(fā)現(xiàn)問題。經(jīng)分析故障原因在變送部分。對這一部分進行檢查時,發(fā)現(xiàn)由于水垢、污水沉積在浮筒下端形成粥狀污物,當打開排污閥排污時,使浮筒下降,與下端粥狀污物粘在一起,當關閉排污閥液位重新上升時浮簡不能及時浮起,致液位顯示不準,調節(jié)不靈。
故障處理:及時清理底部污物,儀表好用,示值正常。

⑤一臺浮筒液位計在使用過程中出現(xiàn)異常,現(xiàn)象是在現(xiàn)場玻璃板指示過50%時,浮筒指示逐漸增大
故障檢查、分析:經(jīng)儀表人員分析后判斷是沉筒筒體有可能有砂眼或裂紋,后與工藝聯(lián)系配合將沉筒拆下,用肉眼就可以看見筒體有一裂紋。
故障處理:處理后儀表回裝,再未出現(xiàn)此類問題。

⑥電動浮筒液位計指示與工藝玻璃板不符
故障檢查、分析:工藝玻璃板或浮筒的一次閥堵塞,浮筒沒有準確校驗。
故障處理:處理一次閥或重新校驗浮筒。

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