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韓亮:熱電偶套管脫落致汽輪機(jī)故障的原因分析及改進(jìn)措施

2016/11/22 16:03:43 人評論 次瀏覽 分類:溫度測量  文章地址:http://m.prosperiteweb.com/tech/1151.html

浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司韓亮介紹了某機(jī)組運(yùn)行中蒸汽熱電偶套管損壞脫落,撞擊調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉導(dǎo)致的汽輪機(jī)故障事件。經(jīng)過分析,指出了調(diào)節(jié)級(jí)熱電偶套管的結(jié)構(gòu)和安裝方面的因素是其損壞的主要原因。通過比較熱電偶套管的幾項(xiàng)改進(jìn)措施,認(rèn)為采用單撓性套管最安全有效,可應(yīng)用于同類型機(jī)組熱電偶套管的改造。

熱電偶套管套在熱電偶元件外面,用來抵御被測介質(zhì)的壓力和腐蝕。為測量汽輪機(jī)內(nèi)部蒸汽的溫度,通常將熱電偶套管伸入汽缸內(nèi)部進(jìn)行測量,以取得較為準(zhǔn)確的數(shù)值。但由于汽缸內(nèi)蒸汽壓強(qiáng)大、流速快,熱電偶套管處于極惡劣的工況下,因此經(jīng)常發(fā)生損壞,這不僅會(huì)導(dǎo)致溫度信號(hào)丟失,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)<捌啓C(jī)設(shè)備的安全運(yùn)行。本文將分析汽輪機(jī)熱電偶套管損壞的原因,并對熱電偶套管的改進(jìn)措施進(jìn)行探討,這對同類型汽輪機(jī)機(jī)組熱電偶套管的改造工作具有指導(dǎo)意義。

1、設(shè)備介紹
某電廠1臺(tái)600MW汽輪機(jī)機(jī)組(廠內(nèi)編號(hào)6號(hào)機(jī))為國產(chǎn)引進(jìn)型高中壓合缸、單軸四缸四排汽凝汽式機(jī)組。由安裝在高壓外缸上半部分左側(cè)、右側(cè)的2支熱電偶元件來測量調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽溫度,其熱電偶套管伸入缸內(nèi)直至調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉后面。由于高壓缸采用雙層缸結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽熱電偶保護(hù)套管設(shè)計(jì)成雙層保護(hù)套管形式,俗稱內(nèi)外套管。其中,外套管固定在高壓內(nèi)缸上,并伸至隔板套內(nèi)調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉后。內(nèi)套管則固定在外缸上,并伸入外套管內(nèi),兩套管軸向保留6.5mm的膨脹間隙。

2、故障現(xiàn)象
近日6號(hào)機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷350MW,主蒸汽溫度537℃、壓強(qiáng)13MPa,再熱蒸汽溫度536℃、壓強(qiáng)1.79MPa,凝汽器真空A側(cè)壓強(qiáng)98kPa,B側(cè)壓強(qiáng)99kPa,機(jī)組各軸瓦(包括推力軸瓦)溫度、振動(dòng)均顯示正常,潤滑油油溫正常,主機(jī)軸向位移+0.27mm,正常。時(shí)間:19:21:33,6號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)跳閘,鍋爐MFT,跳閘原因顯示為汽輪機(jī)軸向位移超過ETS主機(jī)位移保護(hù)跳機(jī)值(+1.0mm/-1.0mm)。停機(jī)過程中,汽輪機(jī)缸體、軸封、軸瓦沒有明顯異聲。事后檢查6號(hào)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)歷史曲線,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)跳閘前,時(shí)間:19:21:33主機(jī)軸向位移由+0.25mm逐漸減小,時(shí)間:19:22:03,2號(hào)軸瓦振動(dòng)瞬時(shí)突升至X向97.42μm,Y向89.56μm后回落。時(shí)間:19:22:54,軸向位移從-0.22mm瞬間大幅變化,最大至-1.85mm。時(shí)間:19:23:02,6號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)跳閘,此時(shí)軸向位移又瞬時(shí)變化至+0.25mm。時(shí)間:19:23:15,推力軸瓦非工作面瓦塊溫度最高升至123.9℃。根據(jù)運(yùn)行參數(shù)的變化,初步斷定汽輪機(jī)通流部分發(fā)生故障,造成了轉(zhuǎn)子推力異常變化,推力軸瓦非工作面瓦塊磨損,因此申請機(jī)組調(diào)停檢查。停機(jī)后,對高壓缸解體檢查,發(fā)現(xiàn)有下文所述的缺陷。

2.1 調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽熱電偶保護(hù)套管嚴(yán)重?fù)p壞

解體后發(fā)現(xiàn)左側(cè)(從機(jī)頭往機(jī)尾看)內(nèi)、外套管都已完全斷裂脫落,內(nèi)套管掉落在內(nèi)外缸之間,外套管掉落在高壓內(nèi)缸測溫孔內(nèi)。右側(cè)內(nèi)外套管頭部也已損壞,發(fā)生了折斷現(xiàn)象。斷裂情況如圖1-圖3所示。

                              圖1  左側(cè)內(nèi)套管斷裂


                                  圖2  左側(cè)外套管斷裂


                                     圖3  右側(cè)套管斷裂

此外,從高壓隔板套內(nèi)找到了多塊金屬殘骸,這些殘骸內(nèi)部空心,確認(rèn)其為調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽熱電偶套管脫落部分。同時(shí),在高壓第1級(jí)靜葉前的隔板套內(nèi)表面發(fā)現(xiàn)密密麻麻的凹坑,包括第1級(jí)靜葉進(jìn)汽邊,而高壓靜葉柵內(nèi)粘附著許多金屬碎屑。由此可推斷,調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽熱電偶套管發(fā)生斷裂脫落后,在汽流推動(dòng)下與周圍物體多次發(fā)生撞擊,并在撞擊過程中發(fā)生解體,小尺寸的金屬碎屑隨蒸汽進(jìn)入高壓葉柵通道,并部分附著在表面,大尺寸的套管殘骸留在了第1級(jí)前的高壓隔板套內(nèi)。

2.2 調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉出汽邊嚴(yán)重變形
檢查還發(fā)現(xiàn)所有調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉片出汽邊均發(fā)生嚴(yán)重變形,如圖4所示。每片葉片的出汽邊背弧面向內(nèi)凹陷變形嚴(yán)重,葉片的葉頂、葉根處甚至出現(xiàn)了開裂,背弧面的出汽邊均有刮擦的痕跡。從調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽熱電偶套管的位置來看,右側(cè)套管發(fā)生彎折后很有可能撞擊調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉,且在轉(zhuǎn)子順時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí),連續(xù)撞擊葉片從而導(dǎo)致如此變形。


                                         圖4  汽輪機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)葉片損壞

2.3 推力軸瓦非工作面瓦塊完全磨損
解體推力軸瓦,發(fā)現(xiàn)非工作面(機(jī)頭側(cè))瓦塊表面鎢金全部磨損熔化,瓦塊見基材,而工作面瓦塊未發(fā)現(xiàn)異常。檢查轉(zhuǎn)子推力盤,有清楚的整圈摩擦痕跡,但沒有溝槽、劃痕等缺陷。

3、原因分析

3.1 汽輪機(jī)故障過程分析
結(jié)合機(jī)組故障時(shí)運(yùn)行現(xiàn)象發(fā)生的時(shí)間順序及高壓缸解體情況分析,得出以下結(jié)論:此次汽輪機(jī)故障的過程是調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽熱電偶套管發(fā)生脫落后撞擊調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉,導(dǎo)致整圈動(dòng)葉嚴(yán)重變形,調(diào)節(jié)級(jí)汽流通道面積明顯減小,使得軸系反向推力大幅增大,造成推力軸瓦非工作面瓦塊過載,鎢金磨損,轉(zhuǎn)子軸向位移超過了機(jī)組跳閘保護(hù)值。

查閱調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽左、右2支溫度測點(diǎn)歷史數(shù)據(jù)可知,左側(cè)熱電偶數(shù)據(jù)在此次汽輪機(jī)故障前早已失去,即左側(cè)內(nèi)外套管早已發(fā)生損壞,而右側(cè)熱電偶數(shù)據(jù)正是在這次故障時(shí)失去的,證明右側(cè)熱電偶套管是被左側(cè)套管脫落的殘骸撞擊頭部后發(fā)生彎折的,隨后其與高速旋轉(zhuǎn)的調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉發(fā)生撞擊。

3.2 熱電偶套管脫落原因
從圖2可知,左側(cè)外套管斷面內(nèi)孔呈橢圓形,斷口截面各處寬度差別明顯,由此可確認(rèn)左側(cè)外套管運(yùn)行中內(nèi)壁受到了長期的單側(cè)磨損,局部管壁由此減薄。此外,斷口位于套管變徑處,斷口以上套管部分與高壓內(nèi)缸測溫孔成0.05mm的過盈配合,斷口以下部分則有一定間隙,所以形成了所謂“懸臂梁”結(jié)構(gòu),蒸汽流對伸入高壓隔板套內(nèi)的那段套管表面的沖刷力是不平穩(wěn)的,在套管變徑斷口處產(chǎn)生極大的交變應(yīng)力,再加上此處管壁減薄,最終發(fā)生斷裂、脫落。隨后,內(nèi)套管在失去外套管的保護(hù)后受到高壓汽流的沖刷,因?yàn)閮?nèi)套管強(qiáng)度遠(yuǎn)不及外套管,且內(nèi)套管伸入高壓內(nèi)缸以下的部分同樣也是懸臂梁結(jié)構(gòu),所以內(nèi)套管也發(fā)生折斷、脫落。脫落的內(nèi)外套管殘骸落在調(diào)節(jié)級(jí)后的隔板套內(nèi),受汽流的沖刷,和周圍的高壓轉(zhuǎn)子、高壓隔板套、高壓第1級(jí)靜葉發(fā)生了雜亂無章的撞擊,期間撞擊右側(cè)外套管,使其頭部發(fā)生朝調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉方向的彎折,并與調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉發(fā)生撞擊。左側(cè)外套管內(nèi)壁長期受到碰磨的主要原因是內(nèi)、外套管安裝不同心。我們可以排除內(nèi)外缸體的相互移動(dòng)或者套管、缸體測溫孔尺寸不正確等影響因素,剩余最有可能的原因是內(nèi)外缸測溫孔在基建加工時(shí)就存在不同心,這可能與測溫孔中心定位方法和鉆孔的準(zhǔn)確度不夠有關(guān)。

4、改進(jìn)措施及探討
針對調(diào)節(jié)級(jí)熱電偶套管易斷裂脫落的問題,提出了以下幾種改進(jìn)措施。

4.1 控制缸體測溫孔加工質(zhì)量
對于新加工的機(jī)組,嚴(yán)格控制加工質(zhì)量。工藝上將各缸體測溫孔從單獨(dú)加工改為總裝時(shí)號(hào)鉆,從而從根本上避免出現(xiàn)各缸體相同測溫孔不同心的問題,同時(shí),所有熱電偶套管在總裝時(shí)進(jìn)行試裝配,不把問題遺留在現(xiàn)場。

該措施不僅從工藝上對缸體測溫孔開孔進(jìn)行了規(guī)范,而且強(qiáng)調(diào)其在制造廠總裝時(shí)進(jìn)行,以制造廠較高的加工質(zhì)量來保證新機(jī)組缸體測溫孔加工的準(zhǔn)確性,與電廠現(xiàn)場加工相比,質(zhì)量上更有保證,但不能完全避免熱電偶套管再次發(fā)生脫落。

4.2 高壓隔板套上增加熱電偶保護(hù)套
在高壓隔板套測溫孔上加工出螺紋,然后將另外加工好的保護(hù)套安裝在螺紋孔上,并焊接。

該措施最大的優(yōu)點(diǎn)是即使調(diào)節(jié)級(jí)熱電偶套管發(fā)生斷裂,也不會(huì)脫落撞擊到汽輪機(jī)葉片,但隔板套測溫孔上螺紋加工困難,同時(shí)多出的一層保護(hù)套管降低了調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽溫度測量的準(zhǔn)確性。

4.3 調(diào)節(jié)級(jí)熱電偶雙層套管改為單撓性套管
將調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽熱電偶套管由原先的雙層剛性保護(hù)套管改為單撓性套管,但套管不穿透高壓內(nèi)缸,內(nèi)缸上的測溫盲孔的孔底距缸體內(nèi)壁保留10.5mm的厚度,這樣保證了調(diào)節(jié)級(jí)后蒸汽不會(huì)通過內(nèi)缸測溫孔泄漏。套管上段有一波紋節(jié)和一片法蘭,與熱電偶整體加工而成。單撓性套管安裝時(shí)通過法蘭與另一片焊接在高壓外缸上的法蘭進(jìn)行連接固定。

首先,該措施簡化了調(diào)節(jié)級(jí)熱電偶套管的結(jié)構(gòu)形式,減少了套管安裝環(huán)節(jié),避免了雙層套管之間因安裝不同心產(chǎn)生碰磨的問題,使保護(hù)套管損壞率下降。其次,高壓內(nèi)缸測溫孔為盲孔,可完全防止套管發(fā)生脫落后撞擊到汽輪機(jī)葉片,比在高壓隔板套上加裝保護(hù)套管更可靠。第三,有分析指出,共振是熱電偶套管斷裂的主要原因,套管上的波紋節(jié)可改變套管固有的振動(dòng)頻率,避免發(fā)生共振,防止保護(hù)套管損壞。第四,雖然單撓性套管未直接接觸到調(diào)節(jié)級(jí)后蒸汽,溫度測量的準(zhǔn)確性受到影響,但是單層保護(hù)套管能夠比雙層套管更準(zhǔn)確地測量溫度,因此二者因素相互抵消,單撓性套管對測量準(zhǔn)確性的負(fù)面影響有限。

5、結(jié)論
調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽熱電偶雙層保護(hù)套管的結(jié)構(gòu)形式以及高壓內(nèi)外缸測溫孔加工的不同心是導(dǎo)致熱電偶套管碰磨損壞脫落,進(jìn)而撞擊汽輪機(jī)葉片的主要原因。它始終是影響汽輪機(jī)安全運(yùn)行的隱患。事實(shí)證明,調(diào)節(jié)級(jí)熱電偶套管的脫落會(huì)對汽輪機(jī)造成嚴(yán)重?fù)p壞。本文通過比較認(rèn)為,調(diào)節(jié)級(jí)蒸汽熱電偶套管由雙層保護(hù)套管改為單個(gè)撓性套管(內(nèi)缸測溫孔為盲孔)具有諸多優(yōu)點(diǎn),是最為安全可靠的方案。由此證明,為了徹底排除隱患,應(yīng)采取恰當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施,這對汽輪機(jī)的安全運(yùn)行有著十分重要的意義。

熱電偶套管脫落致汽輪機(jī)故障的原因分析及改進(jìn)措施》作者:浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 韓亮,1974年出生,男,畢業(yè)于武漢水利電力大學(xué),本科,工程師,從事電廠汽輪機(jī)設(shè)備檢修維護(hù)管理工作。

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